斗式提升機(jī)部件的改進(jìn)
發(fā)布日期:2018-12-13 瀏覽次數(shù):
由于長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),鏈條、頭輪、尾輪齒輪等可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的磨損,另外,斗式提升機(jī)鏈條上鏈節(jié)上的軸銷也會(huì)出現(xiàn)一定的磨損,導(dǎo)致鏈條出現(xiàn)一定程度的松動(dòng)。今天,小編主要講講斗式提升機(jī)鏈條磨損的原因及處理方法。
在提升機(jī)運(yùn)行過程中,鏈條就會(huì)出現(xiàn)晃動(dòng),鏈條晃動(dòng)以后運(yùn)行至頭輪(尾輪)部位時(shí),鏈條和齒輪咬合不正常,容易發(fā)出咯噔咯噔的噪音。處理方法:調(diào)節(jié)拉緊螺栓,將鏈條拉緊。
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)減速機(jī)高速齒軸多次斷裂,主要是輸送鏈傳動(dòng)工況惡化引起的異常振動(dòng)和尖峰負(fù)荷所致。從齒軸斷面看,是疲勞斷裂,檢測結(jié)果也表明傳動(dòng)機(jī)構(gòu)本身并不存在制造缺陷和安裝不足。
斗式提升機(jī)更換新鏈條,對(duì)新鏈條的制作,我們作了如下技術(shù)改進(jìn)和要求:
1)優(yōu)化結(jié)構(gòu),強(qiáng)化加工工藝,保證零件的加工裝配精度。斗式提升機(jī)采用削邊銷軸和削邊套筒結(jié)構(gòu),銷軸與外鏈板、套筒與內(nèi)鏈板的裝配均采用過盈量較大的緊配合(過盈量0.10~0.15mm),解決了銷軸與外鏈板的相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)問題。
2)優(yōu)化選材和熱處理工藝,提高耐磨和抗疲勞性能。套筒:材質(zhì)40Cr,淬火處理HRC50~54;銷軸:材質(zhì)20CrMnMo,滲碳淬火HRC58~62,滲層深度1.5~2mm;滾子:材質(zhì)40Cr,淬火處理HRC48~52;內(nèi)外鏈板:材質(zhì)65Mn,采用沖孔,正火(HB280~320)和擠孔工藝。
另外,大家還要注意的是,斗式提升機(jī)銷軸與外鏈板的裝配應(yīng)為較大過盈的緊配合,而實(shí)際加工和裝配精度未達(dá)到此項(xiàng)技術(shù)要求。間隙配合導(dǎo)致銷軸相對(duì)外鏈板轉(zhuǎn)動(dòng),磨斷開口銷,是造成外鏈板脫落的根本原因。希望本文能幫助到您!
提升機(jī)主要參數(shù)的計(jì)算
通過前幾節(jié)的功率計(jì)算、設(shè)備選型等,提升機(jī)的主要參數(shù)現(xiàn)在可以計(jì)算如下:
1) 提升速度:
(3-25)
式中: ——電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min;
——驅(qū)動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速,r/min;
d——驅(qū)動(dòng)滾筒直徑,mm;
i——減速機(jī)速比;
I——減速器帶輪與電動(dòng)機(jī)的帶輪直徑比。
2) 料斗間距:
在本章第一節(jié)中已得出同一時(shí)刻內(nèi)上行料斗中物料總量為0.205t,考慮到物料裝填時(shí)有一定的松散性,故取生料裝填后的密度 ,由于斗速較快時(shí)裝填率較低,故取裝填率 =0.75,已知TH250型深斗容積為3L,則同一時(shí)刻所需上行料斗的數(shù)量為:
個(gè) (3-26)
則料斗間距為:
a= (3-27)
取整數(shù),則料斗間距為450mm。
3.8 頭部罩殼的選材及連接
圖3-5 上部機(jī)殼
如圖3-5所示,電動(dòng)機(jī)及減速機(jī)的支座都是連接在頭部罩殼上的,罩殼承受的力較大,所以要采用比較厚的鋼板,罩殼四壁采用3mm的鋼板,與電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)支座聯(lián)結(jié)的側(cè)板采用10mm的筋板, 法蘭及支撐采用63×63×6的熱軋等邊角鋼。同樣的道理,側(cè)板與罩殼的焊接要求也較高,故采用K形坡口,且焊接時(shí)要防止出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象。